冬季防冻工作总结
2019年冬季防冻工作已经结束,车间各单元在车间主任的带领下,在技术员、岗位员工的共同努力下,明确职责、任务分工,深入现场查隐患、消漏点,完善相关管理措施,杜绝“三违”现象,确保了冬季装置安全平稳运行,较好的完成了2019年冬季防冻工作。同时,也暴露出了管理工作中存在的一些问题。我们将总结经验,汲取教训,制定措施,严格落实,继续做好2020年冬季防冻工作。
一、2019年防冻工作:
1、制定了水汽车间冬季防冻防凝工作方案,制定《车间各单元防冻防凝检查考核细则》,明确划分了职责,充分落实到位,考核与奖励并举,使防冻措施充分落实到位。
2、2019年601单元共制定挂牌防冻点16个,其中重点防冻点1个,将防冻点承包落实到班组及个人,制定了防冻巡检检查表。另外,通过班长督促落实,管理人员监督考核,使得防冻点的巡检工作100%落实到位。除严格执行水汽车间2019年冬季运行方案外,制定了01单元冬季防冻防凝注意事项,并组织岗位人员进行学习,使每位员工熟知伴热管线的起止点。提前做好伴热系统的试运行工作,消除伴热管线漏点,更换清理堵塞疏水器,使得01单元2019年冬季,没有出现一条管线冻堵现象,确保了装置管线、仪表、设备的正常使用,确保了装置安全平稳过冬。
3、2019年602单元共制定挂牌防冻点13个,重点防冻点5个,将防冻点承包落实到班组及个人,制定了防冻巡检检查表。另外,通过班长督促落实,管理人员监督考核,使得防冻点的巡检工作完全能够落实到位。制定专人对315管廊净化风、非净化风、氮气排凝点进行定期排凝,管理人员每周对外管网的防冻排凝进行抽查,确保了315管网正常运行,做到了今年冬季无任何风、氮气管线冻凝现象。提前做好干燥器检修维护工作,及时更换干燥剂,提高了干燥器负荷,及时将化肥、炼油装置非净化风线引入净化风,确保冬季全厂非净化风线安全平稳过冬。严格工艺纪律,制定岗位防冻巡检检查表。严格落实,发现问题及时处置,2019年防冻工作中共查处并疏通315管廊排凝点3处,处理堵塞暖气13处,泄漏点3处,积极组织岗位人员除冰,确保了风、氮气、暖气线、伴热线正常使用,确保了装置安全平稳过冬。
4、2019年03单元共制定挂牌防冻点10个,其中重点防冻点2个,将防冻点承包落实到班组及个人,制定了防冻巡检检查表。另外,通过班长督促落实,管理人员监督考核,使得防冻点的巡检工作100%落实到位。除严格执行水汽车间2019年冬季运行方案外,制定了03单元冬季防冻防凝注意事项,并组织岗位人员进行学习,使每位员工熟知伴热管线的起止点。提前做好伴热系统的试运行工作,消除伴热管线漏点,使得03单元2019年冬季,没有出现一条管线冻堵现象,确保了装置管线、仪表、设备的正常使用,确保了装置安全平稳过冬。
5、2019年供氨单元共制定挂牌防冻点8个,重点防冻点5个,将防冻点承包落实到班组及个人,制定了防冻巡检检查表。另外,通过班长督促落实,管理人员监督考核,使得防冻点的巡检工作完全能够落实到位。针对冬季气温低,外送氨气压力偏低问题,早做准备在回流线上加装伴热,有效提升外送氨气压力平稳率。
6、车间安排专人对315管廊公用管网进行管理,对蒸汽管网、热媒水管网等做重点检查,确保了315管网正常运行,杜绝了外网冻堵事件发生。在定期巡检供应管网工作中,能及时发现并反馈给有关部门热媒水系统进油,避免过多油品浪费和环境污染,通过末端排放,确保采暖系统平稳过冬。严格工艺纪律,制定了外网防冻巡检检查表。严格落实,发现问题及时处置,2019年防冻工作中共查处并疏通315管廊排凝点15处,处理堵塞暖气38处,泄漏点12处,确保了装置安全平稳过冬。
7、04单元
2019年02单元防冻点87个,其中污水新区22处、污水老区65处,重点防冻点10个,制定了防冻巡检检查表,班班对防冻点进行检查。另外,通过班长督促落实,管理人员监督考核,使得防冻点的巡检工作100%落实到位。除严格执行水汽车间2020年冬季运行方案外,制定了401单元冬季防冻防凝点检查平面布置图,并组织岗位人员进行学习,使每位员工熟知伴热管线的起止点。使得02单元2019年冬季防冻情况较2018年有大幅改善,确保了装置管线、仪表、设备的正常使用,确保了装置安全平稳过冬。
二、存在问题及建议:
1、01单元
由于目前01单元所有管线、仪表、设备的伴热供汽点与回水点,均由一只阀门控制,给设备仪表的检修、管线的消漏但来困难,车间拟在2020年大检修期间增加两台锅炉本体伴热线的隔离阀门,现已提交相关变更,且在审批过程中。
2、02单元
(1)由于暖气线进油,空分PSA制氮机房暖气需定期排油,否则会造成暖气不热。
(3)02单元D-201非净化风罐与压缩机出口空气管线伴热无自动疏水阀,造成伴热蒸汽浪费,建议加装疏水阀,应尽快实施。
3、03单元
由于目前03单元大部分采用热水伴热,冬季由于热水系统故障,导致伴热系统不热,需要经常排气放水,给防冻工作但来很大困难。建议将热水伴热更换为蒸汽伴热,避免由于系统不热导致的管线冻凝。
4、供热站
(1)由于热媒水系统进油,造成末端不热,大家同时排放,影响汽包补水。
(2)利用今年大检修机会及能量优化改造机会,分步骤有计划更换掉热媒水系统内的水,为来年冬季服务
5、04单元
(1)由于采暖系统带油,04单元泵房、厂房暖气需定期排油,否则会造成暖气不热。
(2)移动床生物反应器罗茨风机冷却水为循环水,循环水线为DN15管线,易堵塞,导致罗茨风机冷却水箱冻裂。
(3)调节罐刮泥机新鲜水线伴热线因疏水器故障,出现短时间冻凝。
(4)污油泵P-115出口管线伴热线疏水线其他伴热线共用一道输水阀,不容易判断故障。
(5)4#事故池提升泵P-5301出口管线因用三化肥装置低压蒸汽,责任方不明确导致P-5301出口管线在4#事故池西侧部分管段伴热短时间冻凝。
(6)P-603出口管线部分管段无伴热,导致操作不便。
(7)04单元南侧三化肥装置蒸汽站、疏水站漏点较多,疏水站凝结水未回收。
(8)04单元调节罐区凝结水未回收导致凝结水排放量较大。
建议;
(1)对伴热线所有老旧疏水阀组进行更换检修。在疏水阀组前增加导淋,在后期投运时可以先开导淋防止管线中铁锈堵塞疏水器造成疏水不畅。更换检修疏水阀组的同时全面梳理,完善污水处理场的防冻管理台账。避免管线冻凝后无法找到伴热给汽点,切除单条管线时关闭蒸汽总阀的情况。
(2)更换污水处理场的伴热站点所有故障损坏阀门,便于班组进行防冻工作检查和伴热管线冻凝后及时处理。
(3)对设计施工有缺陷管段增加伴热,伴热管线存在缺陷管段进行技改。
(4)协调三化肥装置处理其伴热站漏点。
(5)确认不受污染的蒸汽凝液能够及时回收,避免水资源浪费。
(6)对流动性不好,容易集油的暖气组设置定期排油阀门便于接临时软管,将污染采暖水排至地沟,避免就地排放
(7)更换泄漏的暖气管组的进水总阀,便于切出检维修。